某省某污水處理廠全套引進國外技術與設備,采用射流曝氣活性污泥法處理工藝。送風選用羅茨風機,型號為RV73.5L2G,德國制造。主要技術參數:風壓73kPa,風量112m3/min,轉速960r/min,配套電機功率183kW。風機房共安裝了9臺羅茨風機,目前正常生產只開2臺,將來二期工程投產后需開4臺。
雖然工程設計時已采取了對羅茨風機加隔聲罩等噪聲控制措施,但運行后鼓風曝氣系統噪聲污染仍然十分嚴重。風機房內噪聲平均值達118.8dB(A);曝氣池靠近送風道處的噪聲達111.6dB(A);風機房相鄰西廠界噪聲達75.5dB(A),超過所在區域廠界噪聲標準值(夜間)30.5dB(A)。
1 羅茨風機隔聲罩的改進設計
羅茨風機是一種強噪聲的機電產品,其噪聲主要包括進氣口和排氣口輻射的空氣動力性噪聲、機殼及軸承輻射的機械性噪聲、基礎振動輻射的噪聲、電動機噪聲[1]。
在原工程設計中已采取了一定的噪聲控制措施,主要有:給每一臺羅茨風機加隔聲罩,罩外壁材料為玻璃鋼,內壁材料為穿孔鋼板,中間填玻璃棉。羅茨風機進氣口加消聲器、空氣濾清器,它們橫臥于罩內。風機所需空氣通過一根直徑420mm玻璃鋼管由室外引入隔聲罩內,室外進氣口加有玻璃鋼材料制作的阻性消聲器,見圖1。
羅茨風機加隔聲罩可有效降低其機殼及軸承輻射的機械性噪聲、電動機噪聲;進氣口加消聲器可有效降低進氣口輻射的空氣動力性噪聲。為了解決機器散熱,利用羅茨風機工作時罩內形成的負壓吸入外界空氣冷卻,這種降溫方法從技術上也是合理的。
水廠投入運行后發現隔聲罩門不能關閉,否則跳閘,羅茨風機不能正常工作。在隔聲罩門打開的情況下,隔聲罩已基本無降噪作用。分析失敗的原因有三方面:
?、?氣流組織不合理。原設計中隔聲罩進氣口和羅茨風機進氣口均位于隔聲罩內上部,氣流形成短路,位于隔聲罩下部的電動機等部件得不到有效冷卻。
?、?隔聲罩進氣口截面積較小,進氣阻力較大,增加了羅茨風機負荷。
③ 隔聲罩為了保證有效隔聲,除密閉性好外,還使用了較厚的玻璃棉材料。它既是吸聲材料,也是保溫材料,因此隔聲罩散熱能力很差。本工程中的鼓風機是間歇工作,在非工作時間,罩內不形成負壓,罩外空氣不能進入罩內起散熱作用,鼓風機再工作時環境溫度將較高。
為了節省治理費用,在工程設計時沒有重新設計隔聲罩,而是根據對失敗原因的分析,對原隔聲罩進行了改進,采取的措施從比較圖1(b)與圖1(a)中可看出,主要有:
?、?將隔聲罩進氣口從罩上方改到下方,使氣流能夠流經電動機與羅茨風機機體,對它們進行冷卻。
?、?進氣口截面積從0.126m2增加到0.384m2。
?、?進氣口由室外進風改為室內進風,不僅減少通風阻力,而且改善了風機房內通風狀況。
?、?進氣口配用了折板式阻性消聲器。
?、?在罩內增設新的強制通風設施。在隔聲罩上方加一排氣扇,它僅在羅茨風機不工作時運行;排氣扇外加裝消聲器,以降低從排氣口泄出的噪聲;在排氣扇與消聲器間設簡易逆止閥,以防止羅茨風機工作時室外氣流由此進入。
?、?將羅茨風機泄壓口由室外移至隔聲罩內,并配用消聲器,其對外環境影響可忽略。采取上述措施后,即使在夏季最熱天氣,隔聲罩門也不需要打開,隔聲罩的降噪作用得到保障。工程竣工后測量,罩內噪聲為106.8dB(A),罩外進氣口處噪聲已降至82.5dB(A)。
2 羅茨風機排氣口消聲器的設計
在原工程設計中,雖然重視了羅茨風機進氣口噪聲控制,但卻沒有重視排氣口噪聲控制,這是噪聲控制失敗的另一個主要原因。羅茨風機排氣口噪聲很強,他不僅通過排氣管道向外輻射,而且能夠激起排氣管道產生強烈的再生噪聲。
選擇羅茨風機隔聲罩內靠近風機排氣口處作測點①,選擇羅茨風機隔聲罩外匯流管下靠近風機排氣管處作測點②。用B&K2230聲級計和B&K1625帶通濾波器測量了A聲級和噪聲頻譜,測量結果見表1。
表1 羅茨風機隔聲罩內外噪聲測量值dB 測點 時間 倍頻程頻帶聲壓級 A聲級
63.0Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1 000Hz 2 000Hz 4 000Hz 8 000Hz
① 治理前 110.6 103.6 105.1 108.1 102.4 96.2 90.3 85.8 108.1
② 治理前 90.4 96.2 111.2 110.7 114.8 111.0 100.0 88.3 116.2
② 治理后 87.5 88.1 85.2 89.8 80.5 76.7 69.9 64.1 87.8
隔聲罩有一定的隔聲量,因此罩外測點②的A聲級應低于罩內測點①,但實際測量值反之,說明罩外有其他強噪聲存在,這就是管道再生噪聲。從噪聲頻譜差別也可看到這一點,罩內測點噪聲呈明顯中低頻特性,這是風機的頻譜特點[1];罩外測點噪聲呈明顯中高頻特性,這是再生噪聲的頻譜特點。根據兩個聲級合成計算公式,可推算出再生噪聲達116.1dB(A)。
管道傳聲是固體傳聲,隨傳播距離增加衰減很小,因此整個管道均向外輻射噪聲,成為典型的線聲源。本工程地面以上管道長達300 m,所以污染情況相當嚴重。由上面分析可知,降低羅茨風機排氣口氣流噪聲是本工程另一個重要措施。加裝消聲器是降低氣流噪聲的有效手段,根據羅茨風機噪聲頻譜,設計了阻抗復合式消聲器,其結構見圖2。
該消聲器有下列技術特點:
?、?為方便制造和維護,消聲器分成阻性、抗性兩段,中間以標準法蘭相連接。
② 吸聲材料選用離心玻璃棉氈,為了提高低頻消聲效果,消聲器阻性段離心玻璃棉氈厚度設計為150mm。
?、?消聲器有效長度增加,可提高消聲量。設計時將原羅茨風機排氣口逆止閥到風量調節閥之間“S”形管道改為“L”形,降低了風量調節閥高度,從而使消聲器長度增加,消聲器有效長度已達1800mm。
?、?消聲器出口直徑大于進口直徑,有效通道截面積增加近1倍,使進入匯流管的氣流速度由原來的23.2m/s降低為12.3m/s,減少了對匯流管的撞擊,達到了降低再生噪聲的目的。
?、莶扇√貏e結構措施,保證使用安全。本工程通過氣體壓力高達73kPa,而國內定型生產的各類羅茨風機消聲器限定通過氣體壓力低于50kPa[2]。
羅茨風機排氣口加裝消聲器后,對匯流管還采取了下列再生噪聲控制措施:
?、?減少管道截面變化。原匯流管由三個不同直徑段組成,現統一為一種直徑,降低了由于管道截面變化引起的渦流噪聲。
?、?增大管道直徑。原匯流管最大直徑800mm,現增至1100mm,降低了風速,可降低渦流噪聲,也減少了“T”形口處氣流對管壁的撞擊,從而降低機械振動噪聲。
?、?改善管道支撐。匯流管通過鋼箍固定于支架,將原固定于電纜溝蓋板上的支架改為直接固定在地面上。在匯流管與鋼箍間墊橡膠條以增加管道振動阻尼。
采取上述措施后,測點②噪聲已從116.2dB(A)降至87.8dB(A),在室外主送風道入口處再加裝一臺阻抗復合式消聲器后,曝氣池靠近送風道處噪聲已由111.6dB(A)降至63.8dB(A)。
3 提高風機房圍護結構隔聲量的措施
污水處理廠所在區域廠界噪聲夜間標準為45dB(A),經過計算,采取上述措施后還不能達標。然而,再對羅茨風機本身采取進一步噪聲控制措施,不僅存在技術困難,而且費用較高,故采取提高風機房圍護結構隔聲量的辦法,主要措施為:
?、?風機房門改為隔聲門。原來的門為普通木門,而且門縫較大,實測隔聲量不足10dB(A)。為此,參照J649國家標準圖制作了隔聲門,設計隔聲量25dB(A)。
?、?風機房臨廠界西側窗戶封砌,東側窗戶改為隔聲窗,供采光。為了降低治理費用,隔聲窗系在原有窗戶內側再加裝一層固定玻璃窗做成,兩層窗戶間作吸聲處理。
③ 在東墻下部進風口設置消聲進風柜。進風口有效面積根據二期工程完工后所需進風量確定,風速控制在6m/s。消聲進風柜的消聲片厚度設計為80mm,片間距為100mm,消聲片可從柜中抽出,以便清掃積塵。
?、?在西墻設兩臺低噪聲排氣扇,并配消聲器。排氣扇是為夏季通風降低室內氣溫用。
?、?滿鋪吸聲吊頂。吸聲吊頂不僅降低了風機房內的混響噪聲,而且提高了隔聲薄弱的屋頂的隔聲量。
噪聲治理工程已經竣工,市環境監測站在開動4臺羅茨風機情況下測量,風機房內噪聲平均值已降至85.5dB(A);廠界噪聲降至43.5dB(A),達到國家有關噪聲標準。